反击式破碎机过载保护存在问题的研究
武汉科技大学学报自然科学版反击式破碎机过载保护存在问的研究林又红。何斌斌。周鼎武汉科技大学机械自动化学院,武汉,430081尽之间的联接羊键对机器进,过载呆护的方法。以增强反击板的刚度,从而提高生产致率。关键词过载保护;嫔;反击板;瞬时冲击力反击式破碎机属于利⑴冲击能破碎矿心的机械设备它的工作原现是利用高速旋转的饨了反击板上冲击而使矿石破碎与其他形式的破碎机相比,反式破碎机具有破砰效,卞高,能量消耗少,产量大,破碎比大,生产流程简单,基建投资少等优点,且它的构造简单,便于制造,成本低,还可以进行选择性的破碎,适应性很强,因此,现在被肚界各国广泛采用我普也在水科建筑材料煤炭及选矿工程等部门广泛应用。
90年代初,我们受武汉钢铁集团公司烧结厂的委托,为其仿制了2台苏制单转子反击式破碎机在仿制过杓中发现了在反心式破碎机过载保护装置中存在的些问,并对此作了些研宄和改进1反击式破碎机保险装置的结构大多数反击式破碎机用于过载保护的保险装置1对此类装置的过载保护圮通过反击板来实现的反击板的端通过悬挂轴铰接于机架上部,另端则用羊眼螺栓利用球面垫圈支承在机架上的维面垫陶上,反击板呈自山总挂状态置于机体内部当机器内进入不能破碎的矿块时,反击板受到较大的压力而使羊眼螺栓向上及向后移开,使矿块等物体排出,从而保护机器不受破坏对大型破碎机,还在羊眼螺栓处设置弹簧或液压装来增加反心板的钢性使反击板在自身的重力弹力或液压力的作用下。,恢复到原来3转子;2锤头;3反击板;4拉杆螺栓;5球面垫圈锥面垫圈;6进料口;7主轴2仿制过程中发现的问上述装迟对煤炭灰石等密度小的矿石来说,是足以满足需要的但对大密度大体枳的重金属矿,如铁矿,由于反击板所受到的冲击力与矿石的质量成正比,则大块矿石所产生的巨大冲击力将会使反击板产生弹性位移,从而大大降低了反击板对矿石的瞬时冲击力,导致生产效率降低,以我们所仿制的机器来说,其要求是要将直径为,则其上轴上转于的叫周速度厂为It式中k给料力度的不均匀性和料块破碎后的不规则形状与假设呈球形间的差异的修改系数,其位为0.0.7;不均匀系数,0.10.25Z撞击在反击板长度方向上的质量为的矿块数;撞击在反击板上的矿块质量K恢复系数t矿块在反击板上的作用时间;矿块在反击板上的冲击速度计算结果约为在如此高的冲胃山力作用下,无论是弹簧还是液压装置,均无法阻止反击板产生的弹性位移。很明显,这将大大减少反击板对矿石的反击力,从而降低生产效率另外,在生产过程中,当矿石中的水份过大或含有粘性物料时,反击板面易粘结,造成破碎空间的减少。这样,当进入不可破碎物时,反击板的后退空间变小,物体不能及时排出,从而使转子被卡死遭成设备事故在我国南方的很多地区,由于每年的梅雨季节长,天气潮湿,大大增加了发生!述情况的可能性3在仿制中对原设计所作的改进基于上述原因,本文作者将反击板设计成固记的刚性安装,取消反市板上的过载保护装置,而利用主轴与转子之间的联接平键来对机器进行过载保护,即缩小键的尺寸,使键的承载能力小于主轴和其他主要部件的承载能力这样,当机器过载时,将首先造成键被剪断,使主轴空转,从而保护其他重要部件不受损害由于键的价格便宜更换方便,因而降低了维修成本在原设计中,转子体包括锤头的总重量为冲击力约为274001原设计以此冲击力作为键和卞轴的强度校核依据,由转子的转距约为134400计算出轴的直径为210.1而键的尺寸可从内砧中查他代宽度为叫由公式私27说可算得键的有效长度应大于43,因此原设计将键有效长度定为46,但在实测,我们发现由于作用在转+轴七每个瞬间的载荷人小不等,其作的持续,间,短仅为千分之几秒,而经理论计算确定的外载荷又与实际情况出入较大,因此按般方法计算出的转子轴的强度往往偏大多年来的实践明,当转子发生严重故陷,转子轴及键仍能保持完整无损而且。根据德1有关文献推,正常运转时转子轴经上式得到的转子相矩仅约为238此值大大低厂机器以动时转子的转矩!=,约为68001因此以转子轴启动时的转动惯量作为键的强度校核的依据,键的有效长度只需大于108,即可考虑到采用双键联结及电机转矩的影响因素。我们将键的有效长度定为3001这样,当转子被卡死时,由于键的强度低于轴的强度,必然是键先被剪断,从而保护了其他部件不受损害。这种保护方法进可以比较理想地克服电机过载保护尤法瞬时制动。使转子遭受机械冲击破坏的问述研允结果已应用厂为武钢烧结厂仿制的反击式破碎机上实践证明,使用效果良好,并得到了厂方的好评周恩浦。矿山机械选矿机械部分北京冶金业出版社,1976机械设计1册1.北获化学工业出版社。1993.
3沈1啦甩机器厂。;外破碎粉磨设备发。喔概;与结构计算北京机械工业出版社,1975.
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